基于載錳沸石分子篩的臭氧催化劑分解效率裝置研究總結
一、研究背景與意義
- 臭氧作為重點防控的室內(nèi)氣態(tài)污染物,廣泛存在于工業(yè)水消毒、空氣滅菌凈化、室內(nèi)激光打印機、靜電除塵設備等生產(chǎn)生活場景,飛機飛行時新風也會攜帶大量臭氧,危害健康且存在安全隱患,還會參與二次顆粒物形成促成霧霾。
- 世界衛(wèi)生組織規(guī)定室內(nèi)臭氧8小時平均體積分數(shù)不能超過9*10-8,因此亟需開發(fā)高效的臭氧凈化技術。
- 催化分解法因脫除效率高、操作簡便等優(yōu)勢受青睞,其核心是催化活性材料,現(xiàn)有材料存在燃爆隱患、價格昂貴、易失活等問題,而沸石分子篩具備吸附與催化分解特性,且穩(wěn)定性好、成本可控,值得研究。
二、實驗內(nèi)容
(一)樣品制備
- 選用FAU、MFI、BETA三類拓撲結構的USY、ZSM-5、Beta沸石原粉,以及Co、Mn兩種陽離子的硝酸鹽溶液。
- 采用等體積浸漬法制備不同拓撲結構、金屬陽離子負載的改性沸石分子篩,通過不同干燥方式(傳統(tǒng)烘箱160℃干燥1h或微波烘箱750W功率干燥90s)和煅燒(350℃煅燒3h)處理,得到不同樣品,并優(yōu)選出8%的錳質量負載量。
- 將優(yōu)選催化劑原粉與助劑配成漿液,涂敷在載體上制成整體式蜂窩催化劑。
(二)樣品表征
- 使用X射線衍射(XRD)、掃描電子顯微鏡及能譜分析(EDS)、X射線光電子能譜(XPS)、BET比表面積測定、吡啶紅外(Py-IR)等手段對樣品進行表征,分析其晶體結構、元素分布、化學狀態(tài)、比表面積、孔徑分布及表面酸性等特性。
(三)催化性能測試
- 搭建由臭氧發(fā)生器、低溫恒溫槽、換熱器、反應器、臭氧檢測儀等組成的測試裝置,通過公式E=(1?C/C0)×100%計算臭氧脫除效率,在不同溫度、空速等條件下對粉末式和整體式蜂窩催化劑的臭氧凈化效率進行測試。

臭氧凈化效率測試裝置流程示意圖
三、研究結果與討論
(一)基礎性能表征結果
- XRD圖譜顯示陽離子改性未改變沸石晶體結構,且金屬陽離子均勻分布于孔道內(nèi)部。
- BET結果表明等體積浸漬法改性的樣品比表面積略低于原粉,而液相法制備的Mn-USY-YX比表面積大幅降低,可能因水合物堵塞孔道;USY系列主孔徑約0.74nm,大于Mn-Beta-DT(0.58nm)和Mn-ZSM-5-DT(0.55nm)。
(二)影響臭氧凈化性能的因素
- 金屬陽離子:Mn-USY-DT的臭氧凈化效率在300h內(nèi)穩(wěn)定在100%,優(yōu)于Co-USY-DT和USY,表明Mn陽離子更有利于催化分解臭氧。
- 拓撲結構:FAU結構的Mn-USY-DT性能最優(yōu),能維持90%效率長達40h,優(yōu)于Mn-Beta-DT和Mn-ZSM-5-DT,因其孔徑較大,利于臭氧吸附與催化分解。
- 制備方法:等體積浸漬法結合微波干燥的Mn-USY-DT/WB樣品性能優(yōu)于液相離子交換法和傳統(tǒng)干燥法制備的樣品,微波干燥可使Mn元素分布更均勻,避免聚集。
(三)催化機制
- 單位時間內(nèi)臭氧分子在沸石上的吸附與催化分解相互協(xié)調,決定穩(wěn)態(tài)催化分解,吸附與催化速率不平衡會導致效率下降或初始效率低。
- 臭氧吸附受孔徑和比表面積影響,孔徑接近臭氧分子直徑(0.52nm)利于吸附;催化分解受活性組分影響,Mn離子的存在提升催化性能。
(四)再生性能
- Mn-USY-DT/WB經(jīng)180℃加熱再生2h后,平均化合態(tài)(AOS)從2.95降至2.81,中間氧物種脫附,氧空位釋放,催化活性恢復,可循環(huán)利用,優(yōu)于商用\(MnO_2\)催化劑。
(五)整體式蜂窩催化劑性能
- 在25℃、50000h?1空速下,可通過低溫加熱再生;在170℃(飛機機艙工作溫度)、50000h?1空速下,能維持99%以上臭氧分解效率1000h以上,且機械強度穩(wěn)定。
四、結論
- 優(yōu)選出采用等體積浸漬與微波干燥組合方法制備的載錳USY改性沸石分子篩Mn-USY-DT/WB,其在高空速、低溫下能長效催化分解臭氧,且可通過加熱再生,優(yōu)于商用MnO2。
- 將其制成整體式蜂窩催化劑,在實際應用條件下性能優(yōu)異,為長效低阻臭氧分解催化劑的開發(fā)提供新思路。
北京同林科技提供臭氧催化劑分解效率實驗所用的全套臭氧設備,包括紫外臭氧發(fā)生器、流量計、臭氧反應器、臭氧檢測儀、臭氧尾氣破壞器等。