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臭氧催化氧化處理焦化廢水尾水的催化劑適配研究

臭氧催化氧化處理焦化廢水尾水的催化劑適配研究

摘要

為解決焦化廢水尾水中有機物難降解問題,馬棟等人采用浸漬 - 煅燒法制備了負載活性金屬氧化物的活性氧化鋁型催化劑,通過臭氧催化氧化實驗探究載體、活性組分種類及煅燒條件對 COD 去除率的影響

更新時間:2025-10-15
來源:m.lpggreetings.com
作者:同林科技
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詳細介紹相關案例

1.介紹

為解決焦化廢水尾水中有機物難降解問題,馬棟等人采用浸漬 - 煅燒法制備了負載活性金屬氧化物的活性氧化鋁型催化劑,通過臭氧催化氧化實驗探究載體、活性組分種類及煅燒條件對 COD 去除率的影響,發(fā)現(xiàn)煅燒溫度 450℃、煅燒時間 4h時活性氧化鋁載體催化活性高;相較于單組分催化劑,Mn-Ni/γ-Al?O?(n??:n??=2:1) 催化活性優(yōu),60min COD 去除率達42.26% ,重復使用 6 次后去除率仍有35.65% ,且 Mn、Ni 溶出量低,同時 BET、XRD、XPS 等表征表明該催化劑保留 γ-Al?O?介孔結構、錳以 α-MnO?形式存在、鎳呈復合價態(tài)且二者存在強相互作用,具備良好穩(wěn)定性與重復使用性,為焦化廢水尾水處理提供參考。

2. 研究背景與目的

背景:焦化廢水尾水是經生物處理和混凝處理后的排放水,含有大量難降解有機物(如多環(huán)芳烴 PAHs、雜環(huán)化合物),這類物質芳香族分子結構復雜、穩(wěn)定性高;實驗用水(遷安焦化 O/A/O 生化工藝混凝沉淀出水)的 ρ(BOD?)/ρ(COD) 為 0.14,遠低于 0.3,可生化性差,且 ρ(COD) 未達到工業(yè)廢水三級排放標準(ρ(COD)<120mg/L),常規(guī)處理技術(物理吸附、化學氧化等)存在二次污染、降解延遲等問題。

目的:通過制備負載活性金屬氧化物的活性氧化鋁型催化劑,結合臭氧催化氧化實驗,篩選適配的催化劑,解決焦化廢水尾水有機物難降解問題,為高效臭氧催化體系開發(fā)及應用提供參考。

3.實驗部分

3.1 實驗材料與儀器

類別具體內容
實驗用水遷安焦化 O/A/O 生化工藝混凝沉淀出水(2019 年 4-5 月水質)
化學試劑硝酸錳、硝酸鐵、硝酸銅、硝酸鎳等(均為分析純),高純水,99% 純度氧氣
實驗儀器LH-CM3H 型 COD 測定儀、PHS-3C 型 pH 計(上海雷磁)、3S-T 型臭氧發(fā)生器(北京同林科技)、3S-J5000 型臭氧濃度檢測儀(北京同林科技)等

3.2 催化劑制備

采用浸漬 - 煅燒法,具體步驟如下:

取 30g 活性 Al?O?載體(粒徑 3-6mm,國藥化學試劑有限公司),浸漬到 1mol/L 的過渡金屬(Mn、Fe、Cu、Ni 等)硝酸鹽溶液中(各硝酸鹽按特定質量 / 體積溶于超純水定容至 100mL);

室溫下,恒溫振蕩器以 150r/min 振蕩 30min,確?;靹?;

過濾得到固體,105℃烘干;

在 400-600℃溫度下煅燒 1-5h,制得催化劑。

3.3 實驗裝置與方法

裝置:玻璃柱反應裝置(內徑 4cm,高度 1.5m),含催化裝置、曝氣盤、循環(huán)水泵、臭氧發(fā)生器等組件(圖 1);

實驗條件:室溫 (20±2)℃,1L 廢水中加入 30g 催化劑,蠕動泵循環(huán)混勻,臭氧發(fā)生器出口 O?氣體流量 1L/min,O?質量濃度 10 mg/L;

檢測:每隔一段時間采用重鉻酸鉀滴定法(GB 11914-1989)測定 COD 值。

臭氧催化氧化實驗裝置

3.4 分析與表征方法

分析 / 表征項目儀器與方法
COD 測定重鉻酸鉀滴定法(GB 11914-1989),LH-CM3H 型 COD 測定儀
物相分析(XRD)D8 Advance 型 X 射線衍射儀(德國布魯克),CuKα 輻射,40kV,40mA,掃描范圍 3°-90°,速度 3°/min
比表面積與孔徑(BET)ASAP 2020 型比表面積與孔徑測定儀(美國麥克儀器),77K 液氮溫度下 N?吸附 - 脫附
形貌觀察(SEM)S-4800 場發(fā)射掃描電子顯微鏡
微區(qū)成分(EDS)Noran7 型 X 射線能譜儀
化學狀態(tài)(XPS)XSAM800 型 X 射線光電子能譜儀(英國 KRATOS)
金屬離子溶出原子吸收光譜法(AAS)

4.實驗結果與討論

4.1 工藝條件對催化劑活性的影響

煅燒溫度:保持煅燒時間 4h、催化劑投加 30g 等條件,當溫度從 400℃升至 450℃時,COD 去除率從 19.14% 增至 20.61%;繼續(xù)升至 600℃,去除率降至 18.08%,故450℃為優(yōu)煅燒溫度。

煅燒時間:保持煅燒溫度 450℃等條件,時間從 1h 增至 4h,COD 去除率從 18.08% 增至 20.61%;延長至 5h,去除率降至 19.69%,故4h 為優(yōu)煅燒時間。

4.2 活性組分對催化劑活性的影響

單活性組分:單獨臭氧氧化 COD 去除率僅 17.80%;負載活性組分后去除率顯著提升,其中負載 Cu、Mn、Ni、Fe、Co 的催化劑活性較高,60min COD 去除率分別為 35.29%、34.01%、32.73%、32.01%、31.99%,優(yōu)于負載 Ce、Zn 的催化劑;但單組分催化后廢水 COD 仍未達標。

多活性組分:選取 Cu、Mn、Ni 兩兩組合(不同配比),多組分催化劑 COD 去除率幾乎均高于 35%,其中n??:n??=2:1 的 Mn-Ni/γ-Al?O?催化劑優(yōu),60min COD 去除率達 42.26%,遠高于單組分及其他多組分組合,這源于 Mn 與 Ni 的強相互作用,加速臭氧分解產生大量活性氧(?OH、?O??等),提升有機物降解效率。

4.3 優(yōu)催化劑(Mn-Ni/γ-Al?O?,n??:n??=2:1)表征

SEM-EDS:γ-Al?O?和該催化劑均呈多孔表面,后者被緊密堆積的層狀顆粒覆蓋;EDS 分析顯示 Mn、Ni 質量分數(shù)分別為 2.73%、1.22%,物質的量比接近 2:1,負載效果好。

BET:該催化劑保留 γ-Al?O?的介孔結構;與 γ-Al?O?(比表面積 189.99m2/g、孔體積 0.48cm3/g、孔徑 6.33nm)相比,負載后比表面積降至 152.56m2/g、孔體積降至 0.42cm3/g、孔徑增至 6.86nm,因活性金屬進入中孔起支撐作用且阻塞部分通道。

XRD:γ-Al?O?特征衍射峰(2θ=37.56°、45.99°、67.13°)清晰;MnO?/γ-Al?O?在 29.1°、56.8° 處有 α-MnO?特征峰(JCPDS 42-1169);該催化劑未出現(xiàn)明顯 MnO?和 NiO?特征峰,因 Mn 與 Ni 強相互作用提升分散性,且其平均晶粒尺寸(22.5nm)略小于 γ-Al?O?(22.6nm)。

XPS:Mn 2p?/?(654.8eV)、Mn 2p?/?(642.1eV,對應 Mn??),Mn 以 α-MnO?形式存在;Ni 2p?/?(872.6eV)、Ni 2p?/?(856.1eV),且有衛(wèi)星峰,Ni 呈復合價態(tài)(以 Ni2?為主);O 1s 譜分解為晶格氧(529.8eV)和表面氧(532.4eV,促臭氧分解產?OH)。

4.4 催化劑穩(wěn)定性與重復利用性

對 Mn-Ni/γ-Al?O?(n??:n??=2:1)進行重復實驗,使用后離心分離、105℃烘干再利用:

COD 去除率:第 1 次 42.26%,第 6 次仍達 35.65%,僅降低 17.60%;

金屬溶出:第一次循環(huán) Mn、Ni 溶出率分別為 17.95%、22.95%,后續(xù)溶出量均小于 0.01mg/L,穩(wěn)定性良好。

5.研究結論

結構與成分:Mn-Ni/γ-Al?O?(n??:n??=2:1)保留 γ-Al?O?介孔結構,雖比表面積、孔體積降低但孔徑增大;Mn 主要以 α-MnO?形式存在,Ni 呈復合價態(tài),二者存在強相互作用。

催化性能:煅燒溫度 450℃、時間 4h 時載體活性高;該催化劑活性顯著優(yōu)于單組分及其他多組分催化劑,60min COD 去除率達 42.26%。

實用性:催化劑重復使用 6 次后活性仍較高,Mn、Ni 溶出量低,穩(wěn)定性與重復使用性良好,且可大規(guī)模制備,在焦化廢水尾水處理領域潛力巨大。

參考來源:DOI:10.19726/j.cnki.ebcc.202402007